为高质量完成公司下达的全年各项经营指标,提前递交年度优秀答卷,马钢矿业南山矿凹山选矿厂工会围绕企业生产、经营和管理,积极开展“坚守精矿基本盘,奋力冲刺创佳绩”劳动竞赛,不仅取得了预期效果,而且最大程度激发了200多名职工的劳动热情。 
		聚焦点,加强竞赛的针对性。面对今年以来入选原矿品位下降,矿石磁性率低,难磨难选矿量增多等困难,该厂认真研究对策,统一进行部署,在公司工会的大力支持下,厂工会对这项劳动竞赛的各项指标进行了详细分类、列项和分解,各工区班组更是从全厂的全局利益出发,克服自身困难,结合班组实际,制定了严格、周密的考核办法,并在全体职工中广泛宣传,深入开展对标挖潜,将指标压力层层传递到每一个职工,掀起了“比、学、赶、帮、超”的劳动竞赛热潮。以问题为导向,以考核为杠杆,厂里针对各产线的“瓶颈”,一是对磨选和超细碎系统大、小对辊加强标准化操作,提升筛分效率和磨机作业率, 台时能力较计划提高28.5t/h;二是加强设备点检,全面做好周计划修工作,本月设备故障率明显下降;三是完成超细碎新捞砂机与产线的对接,同时,新增淘洗机重负荷试车成功后快速投入生产运行。由于该项竞赛紧扣生产实际,贴近职工岗位,在促进全厂经济运行质量和效率的过程中,起到了实实在在的作用。 
		抓重点,注重竞赛的实效性。全厂眼睛向内,自我加压,进一步加强了成本费用管理,内挖潜力,降本增效,使成本、费用得到了较好地控制。主线班组对照同行业经济技术指标的先进水平,加强管理,严格控制生产过程中各种能源、物料的消耗,对标挖潜,各项经济技术指标进一步提高。“坚守精矿基本盘,奋力冲刺创佳绩”劳动竞赛开展以来,该厂围绕重点,在“点检体系+流程再造+四新应用+基础配套”四条主线上同时发力,形成了系统性的可靠性闭环。一是实现双重点检闭环。工区的专业点检(周)+岗位点检(班)+电气点检+厂部专业点检 共用一套“拍照上传”工作群,做到隐患在4小时内派单、12小时内验收,避免了设备故障的延期,杜绝设备“带病运行”。厂里规定,岗位职工发现异常可临时短暂停机处理,工区给予50元/次“安全红包”;二是检修窗口前移。分阶段检修把“捞砂机、总尾溜槽、3#粗板”逐步完善,提高了捞砂设备的稳定性,实现了生产流程的连续、完成了给矿设备的周期性修理;三是对辊系统“水路+自动化”双改。水路改为单进单出、升级了管道泵的规格,轴承温度下降10摄氏度。加强自动化投入,实现自动给料、自动纠偏,确定高压辊最合适的工作压力以及工作转速,大大延长了设备的使用寿命。 
		接地气,突出竞赛的群众性。为激发职工群众的生产积极性和劳动创造性,该厂以“坚守精矿基本盘,奋力冲刺创佳绩”劳动竞赛为依托,发动职工开展岗位创新创效、“金点子”合理化建议等各项活动,一批创新成果快速运用到生产实际中,如新建35m³闭式冷却泵池后,液压站油温稳定在40℃以下,管道堵塞、过滤器故障由月均6次降0次;陶瓷泵叶轮和陶瓷复合管在全线推广,过流件寿命由30天延长到120天;职工提出的变频自动跟踪给矿量的“金点子”建议,避免了“大泵小流量”冲刷,叶轮失重率下降了55%;职工提出的陶瓷过滤机真空管改用4层高压橡胶管(内嵌芳纶帘布),设备耐磨次数由5万次左右一举提升到30多万次。 
		继9月份超额完成各项主要经济技术指标后,10月份,该厂继续保持领先优势,其中原矿处理量达到61.95万吨,超计划0.25个百分点;铁精矿完成12.57万吨的月度产量,精矿品位64.12%,超计划0.12个百分点。非矿产品绩效同步上升,本月对辊尾砂量17.72万吨,尾矿捞砂量8.79万吨,分别超计划2.72万吨和1.29万吨。 
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