近日,河钢集团张宣科技球团产线聚焦循环水系统能耗痛点,通过精准施策实施技术改造,实现了设备安全运行与节能降耗的“双赢”,为生产环节极致挖潜提供了高效实践案例。
此前,为保障循环水温度满足设备冷却需求,空冷风扇、循环泵等关键设备长期处于满负荷运转状态,这一“一刀切”运行模式不仅造成水电资源过度消耗,更存在因水温异常未能及时预警导致设备过热损坏的生产隐患,成为制约降本增效的突出瓶颈。
为破解这一难题,技术团队以“温度精准管控”为核心,实施了一系列关键举措。首先在循环水系统进水端与回水端同步加装在线测温装置,构建起水温实时采集与动态监测体系,实现关键参数可视化管理,为精准调控提供了坚实的数据支撑。在此基础上,技术人员进一步制定精细化调控方案:当进水温度低于30℃时,停运1台空冷设备;当进水温度低于25℃时停运2台,将回水温度稳定控制在30-35℃的安全经济区间,彻底取代了传统的满负荷运行模式。
值得一提的是,改造成效立竿见影。10月份气温下降期间,仅通过停运1台功率18.5kW的空冷风扇,单月即节约电量7104kWh,直接降低电费支出4404元。更重要的是,在线测温装置的投用让循环水温差变化一目了然,有效避免因水温异常引发的设备故障风险,为生产稳定运行筑牢了安全屏障。
下一步,将继续以生产环节的“细枝末节”为切入点,深挖设备节能潜力,推动降本增效工作向更精、更细、更实方向迈进。
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