“大练兵”淬炼“零差错”
9月15日上午8时,河钢集团张宣科技机电公司机械一工程部的厂房内,3个液压系统故障排查实操台有序排布,一场液压设备维护“质量提升大练兵”活动正式进行,综合六组各班职工齐聚一堂,开展毫厘必究、细节必控的技能大比拼。
这次“质量提升大练兵”活动,是该公司紧紧围绕“质量是企业的生命、今天的质量就是明天的市场”质量月活动主题,模拟了机械设备6类常见设备故障和3类突发疑难杂症的典型故障场景,通过预判问题、分析根源、快速处理中的表现来考核故障判断准确性、维修操作规范性和质量稳定性,为设备高精度、长周期稳定运行提供技术支撑。
“主轴精度偏差0.002毫米,超过允许范围!”活动刚刚开始,综合六组组长王威就眉头紧锁,他带领的“兵”正在对液压系统的故障进行“诊断”,锁定问题根源,作为带头人的他不免有些紧张。
液压系统全面检修,失之一毫,差之千里。这句话应用在液压系统再恰当不过。液压系统就像设备的血管,任何一个密封件的尺寸出现0.01毫米误差,就会造成漏油,甚至引发连锁反应。王威沉稳地叮嘱组员们,“每个密封圈安装必须严格按照作业标准,清洁度达不到要求,决不进入下一道工序。”参加大练兵的职工得到指令,严格按照“拆解—清洁—检测—安装—试压”五步流程操作,“抠细节”高质量完成液压设备检修,密封件是否精准到位,螺栓紧固顺序是否正确、润滑油脂用量是否精确,清洁环节是否到位,每完成一个环节,就用专用检测仪记录数据,检测密封面平整度,实现设备检修“零差错”。
评分员拿着打分表,在现场一个平台接着一个平台巡视,对每一个动作精准打分。现场观众在观赛的同时也互相交流每个动作,进而掌握精细操作的要领……
经过一个小时的激烈角逐,综合六组二班获得第一名的好成绩,维修一次合格率达到99.8%,比活动之前提高了5个百分点。
“这次大练兵练出了技能,练出了标准,更练出了对质量的敬畏之心。”年轻职工孙翌钊抹着脸上的油污感慨。



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