科技赋动能 管理添活力 优产增效率
南山矿凹山选矿厂圆满完成铁精矿生产“双过半”
面对原矿全铁品位低、磁性率低、高岭土含量高、粘性大等诸多不利因素,马钢矿业南山矿凹山选矿厂全体干群并未怨天尤人,而是踏踏实实从内抓起,向科技进步要动能,向加强内部管理要潜力,向产线协同和优化组产要效益。上半年,该厂累计生产优质铁精矿68.05万吨,非主业尾砂建材产品产量144万吨,资源综合利用率达70%,铁精矿平均品位达到64.13%,圆满实现了铁精矿产量、进度“双过半”。
技术进步增活力。“科技是第一生产力”,凹选厂牢牢坚守这一理念,他们充分发挥“孙玉林”创新工作室的作用,大力开展群众性经济技术创新活动。上半年,该厂先后完成新建供矿胶带项目对接、磨矿专家系统、精矿仓储的物流改造、精矿过滤系统改造、超细碎磁滑轮返回皮带改造、7#皮带缩短改造等“短平快”项目,成功去除了10条皮带旧产线,使得电耗和设备成本双双降低70%左右;完成超细碎筛分三个泵站及小对辊系统粗精泵工频改变频技改项目,与改造前相比,该项目可以节能25%。针对生产经营中的难点、堵点问题,该厂还发动干部职工群策群力,大量“四新”技术的快速实施不仅有效降低了一线工人的劳动强度,也为该厂实现智能化生产和无人化操控打下了坚实的基础。
灵活组产“接地气”。由于高村三期矿源原品含泥量大,极易造成该厂超细碎系统通过困难以及捞砂系统尾矿量大等问题。该厂一改以往的被动式组产模式,采取更灵活、更有效的方式进行科学组产,提前预测,主动干预,跟踪节点,全程把控。上半年,该厂先后进行超细碎总尾溜槽改向、对辊承斗清堵装置试用、直线筛筛网孔径参数优化等适应性调整措施,持续优化和改进超细碎粗板、8#、9#、20#、21#调试皮带的下矿漏斗以及恢复7号仓空气炮系统,系统通过能力得以提升到50%以上,也使昔日的难点变成了今日的亮点。
党政协力助变革。“越是在困难的条件下,越是要加强基层党建工作,党政一心,其力攻坚”。党群部门与行政组室一样,深入产线,查找问题,他们积极加强产线沟通,时刻关注入选原矿性质,针对超细碎检修存在人手少、工作量大的问题,党总支配合厂部优化了岗位卫生、检修两个清单,开展多次党员突击队支援一线活动,有效缓解了短期困境;协助做好磨选三个系列球磨机设备周期性、规律性研判,按照“2+1”组产模式开展计划检修,对辊系统的作业率提升了15%,磨机台时能力也由240t/h提高到295t/h。此外,为加快推进自动化改造及设备一键启停的完善工作,党群部门积极拓展技能人员培训,一批一专多能、一岗多用的复合型人才得以脱颖而出,极大地缓解了内部结构性缺员的矛盾,为选厂上半年各项经济技术指标的逆势上扬,提供了强有力的支撑和保障。



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